【失效分析】显示器外壳件开裂异常分析
汽车驱动轴断裂失效分析报告
汽车驱动轴断裂失效分析报告,通过宏观观察、微观形貌、金相分析等方法,解析驱动轴断裂根源,提出设计及工艺优化建议。
螺杆断裂失效分析
2021年1月14日,客户使用某批次螺杆装配脚轮并库存。2022年1月24日,发现其中一件螺杆的六角头部发生断裂。经追溯,该断裂螺杆生产于2020年11月。为分析断裂原因并解决质量困惑,客户将断裂螺杆委托实验室进行检测分析。
SCM435差速器螺栓断裂失效分析
本检测案例针对SCM435材质差速器螺栓断裂失效问题开展系统失效分析。经优尔鸿信检测发现断裂螺栓存在磷化前预存微裂纹、螺牙硬度超标(高于芯部且超12.9级规范)及典型氢脆特征。通过失效模式对比分析,确定磷化前微裂纹与螺牙硬度异常为脆断主因,而磷化工艺氢脆倾向非主导因素。建议优化螺栓加工工艺,强化表面缺陷管控及除氢处理,并严格螺牙硬度梯度控制。
铝合金框架阳极黑斑
客户提供的铝合金框架在经过铝圆饼→挤压→退火→冲压→CNC加工→喷砂→阳极处理后,CNC加工阶段发现铝材表面存在黑斑,且在阳极处理后黑斑更加明显。不良比例较高,因此委托实验室进行失效分析,以确定黑斑产生的原因,并据此进行制程改进和责任确认。
差速器疲劳测试时开裂
某公司在进行差速器壳体扭转疲劳实验时,发现样品在运行到70575次循环时,靠近差壳顶部轴颈的半轴齿轮出现裂纹。差速器制造工艺流程包括多个步骤,材质为SAE 8620H。经过断口分析、EDS能谱分析、样品材质分析、维氏硬度分析以及夹杂物+金相组织分析,得出结论:样品表面粗糙且存在微裂纹,非金属夹杂氧化物较多,导致在疲劳测试中易在齿根部表面造成应力集中,从而降低疲劳寿命,发生脆性开裂。建议调整材料工艺,减少非金属夹杂物以提高差速器的疲劳寿命和可靠性。
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