【失效分析】塑胶盖表面粘胶异常
失效分析-应用成分对比分析判断产品优劣
【失效分析】显示器外壳件开裂异常分析
螺杆断裂失效分析
2021年1月14日,客户使用某批次螺杆装配脚轮并库存。2022年1月24日,发现其中一件螺杆的六角头部发生断裂。经追溯,该断裂螺杆生产于2020年11月。为分析断裂原因并解决质量困惑,客户将断裂螺杆委托实验室进行检测分析。
铝合金框架阳极黑斑
客户提供的铝合金框架在经过铝圆饼→挤压→退火→冲压→CNC加工→喷砂→阳极处理后,CNC加工阶段发现铝材表面存在黑斑,且在阳极处理后黑斑更加明显。不良比例较高,因此委托实验室进行失效分析,以确定黑斑产生的原因,并据此进行制程改进和责任确认。
差速器疲劳测试时开裂
某公司在进行差速器壳体扭转疲劳实验时,发现样品在运行到70575次循环时,靠近差壳顶部轴颈的半轴齿轮出现裂纹。差速器制造工艺流程包括多个步骤,材质为SAE 8620H。经过断口分析、EDS能谱分析、样品材质分析、维氏硬度分析以及夹杂物+金相组织分析,得出结论:样品表面粗糙且存在微裂纹,非金属夹杂氧化物较多,导致在疲劳测试中易在齿根部表面造成应力集中,从而降低疲劳寿命,发生脆性开裂。建议调整材料工艺,减少非金属夹杂物以提高差速器的疲劳寿命和可靠性。
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